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閥門在污水處理廠應(yīng)用

  • 發(fā)布日期:2015-04-17      瀏覽次數(shù):1044
    •                          閥門在污水處理廠應(yīng)用

                            上海申弘閥門有限公司

      摘要:在分析某污水處理廠原有工藝設(shè)計參數(shù)和實際運行情況的基礎(chǔ)上,通過升級改造,將原有一級B標(biāo)出水改造為一級A標(biāo)出水,系統(tǒng)能耗卻下降了80kwh/千噸水,詳細(xì)介紹了改造的技術(shù)方案、內(nèi)容和效果,可為當(dāng)前SBR工藝污水處理廠升級改造提供參考。上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥,波紋管減壓閥,活塞式減壓閥,蒸汽減壓閥,先導(dǎo)式減壓閥,空氣減壓閥,氮氣減壓閥,水用減壓閥,自力式減壓閥,比例減壓閥)、安全閥保溫閥低溫閥、球閥、截止閥閘閥、止回閥、蝶閥、過濾器、放料閥、隔膜閥、旋塞閥、柱塞閥、平衡閥、調(diào)節(jié)閥、疏水閥、管夾閥、排污閥、排氣閥、排泥閥、氣動閥門、電動閥門、高壓閥門、中壓閥門、低壓閥門、水力控制閥、真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。

      關(guān)鍵詞:污水處理廠,升級改造,脫氮除磷,轉(zhuǎn)盤過濾器

      1、工程概況
      某污水處理廠為滿足?城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)?(GB18918-2002)的一級A 標(biāo),對已建成的5 萬m3/d 的一級B 標(biāo)出水的二級污水處理廠進行脫氮除磷升級改造工程。
      1.1、工藝流程
      污水處理廠設(shè)計運行現(xiàn)狀:5 萬m3/d 的污水處理廠分兩期建設(shè),一期工程建設(shè)規(guī)模2 萬m3/d,采用厭氧水解+SBR 工藝;二期工程建設(shè)規(guī)模3 萬m3/d,采用厭氧水解+P-SBR 工藝。二期工藝流程分別見圖1、圖2:
      一期工程工藝流程:


      二期工程工藝流程:


      1.2、目前,污水處理廠出水可以達到一級B 標(biāo),根據(jù)一級A 標(biāo)相關(guān)水質(zhì)指標(biāo),按污水處理廠目前的運行狀況需要調(diào)整的地方有:
      1.2.1、根據(jù)現(xiàn)狀進水水質(zhì),BOD5/TKN 較低,碳源不足,系統(tǒng)的反硝化能力難以提高,TN 的去除率較低;
      1.2.2、按脫氮除磷工程的設(shè)計進出水水質(zhì),一期供氣量偏低;
      1.2.3、根據(jù)現(xiàn)狀進水水質(zhì),PH 值較低,反硝化所需堿度不足;
      1.2.4、原二期設(shè)計中P-SBR 池缺氧反硝化池容難以滿足脫總氮要求,反硝化液回流存在短路現(xiàn)象。
      2、原有工藝流程的升級改造:
      根據(jù)以上情況,確定生物段采用強化二級生物脫氮除磷處理工藝,核心是強化生物脫氮。污水深度處理工藝采用微過濾技術(shù),設(shè)計采用盤片式微過濾器,過濾精度達到10 微米,從而保證了出水懸浮物處理效果。
      一期2 萬噸/天,工藝考慮在CAST 池的反應(yīng)周期中增設(shè)缺氧攪拌段,缺氧攪拌段時長0.5h,采用浮筒式攪拌機,同時為提高N 的去除率,增設(shè)碳源投加裝置一套,確保TN 去除所需碳源;為提高硝化反應(yīng)能力,增設(shè)石灰投加裝置一套;把原有10%溶氧率旋混式曝氣頭更換成35%高溶氧率膜片式曝氣頭。同時由于原一期DN300 風(fēng)管管徑偏小,設(shè)計考慮增設(shè)兩路DN300 的風(fēng)管,以減小風(fēng)管阻力,增大風(fēng)機使用效率。二期3 萬噸/天,P--SBR 反應(yīng)池采用新增4 臺硝化液回泵,缺氧區(qū)增設(shè)4 臺浮筒式攪拌機,增設(shè)碳源、石灰投加系統(tǒng)各一套,強化硝化、反硝化效果,從而保證達到一級A 生物處理效果。
      3、工程實施情況
      3.1、一期4 個鋼結(jié)構(gòu)SBR 反應(yīng)池,池容17371m3,更換曝氣頭采用輪流更換方式,只對其中一個SBR 反應(yīng)池停水放空,先拆除原有旋混式曝氣頭,再進行鋼結(jié)構(gòu)池體防腐,后更換新的膜片式曝氣頭,一個鋼結(jié)構(gòu)池體施工周期一個月左右,施工期間其余3 個SBR 池繼續(xù)運行,4 個SBR 池體輪流施工作業(yè),避免了一期2 萬噸/天污水處理廠全部停產(chǎn),影響整個服務(wù)區(qū)域正常排水。
      3.2、原有4 個SBR 池運行周期為6 小時,分別由兩臺79.8m3/min 羅茨鼓風(fēng)機2 路架空DN300 的風(fēng)管間歇供氣,每個SBR 池曝氣時間3 小時,經(jīng)核算供氣管道管徑偏小,造成風(fēng)管噪音比較大,設(shè)計考慮另增設(shè)兩路DN300 的風(fēng)管,池內(nèi)曝氣主管也分兩路分別與2 路DN300的曝氣主管對接。整個曝氣管路改造完工實際運行后,風(fēng)管噪音明顯下降,降低了風(fēng)管阻力,提高了風(fēng)機使用效率。
      3.3、為提高一期CAST 池缺氧脫氮能力,初步設(shè)計考慮CAST 池增設(shè)進水缺氧攪拌段,缺氧攪拌時間0.5h,采用污水混流泵干式安裝對進水進行水力攪拌,需在鋼結(jié)構(gòu)池體上兩邊各開DN400 孔2 個,修正設(shè)計為采用諸暨菲達宏宇的立式環(huán)流攪拌機,每個池內(nèi)放置3 個3KW的立式環(huán)流攪拌機,既節(jié)約了安裝時間,又減少了運行費用,避免了鋼結(jié)構(gòu)池體開孔。同時為保持CAST 池運行周期6h 不變,將沉淀時間由原來1.5h 縮短為1h。
      3.4、根據(jù)進出水核算,二期工程P-SBR 池總池容及供氣量均能滿足一級A 標(biāo)出水,只是缺氧區(qū)容積稍缺,為此在不改變池容的基礎(chǔ)上,將原來厭氧區(qū)改為缺氧區(qū),即將原來P-SBR 池的A2/O 方式變更為A/O 的運行方式;同時為有效減少P-SBR 池內(nèi)回流“短流"現(xiàn)象,將硝化液回流泵由原來主曝氣區(qū)回流改裝到SBR 區(qū)隔墻回流到缺氧區(qū),考慮拆改費用,實際施工采用了新增4 臺硝化液回流泵,來自主曝氣區(qū)、SBR 區(qū)硝化液和進水100%~200%混合液回流均進入缺氧段,使得缺氧段污泥濃度較好氧段高出50%,從而增加了處理能力,反硝化速率明顯提高,提高了出水總氮去除率。
      3.5、根據(jù)進水水質(zhì)及實際運行情況分析得知:原水B/C 比=0.367,污水的可生化性較好,但是進水TKN=41.9mg/l, BOD5/TKN=2.92<4,(規(guī)范要求>4)。原水碳源不充足,較難滿足反硝化要求,為此增設(shè)碳源投加裝置一套,分別向一、二期生化反應(yīng)池投加碳源,通過在進水泵房處增設(shè)COD 及TKN 在線檢測儀來控制碳源投加量。初步設(shè)計碳源采用淀粉,考慮易降解性后改用醋酸鈉,設(shè)計用量1.2T/天,但實際運行中需根據(jù)階段性水質(zhì)變化情況調(diào)整用量,一般控制BOD5/TKN>4,一期4 個SBR 池分別于進水曝氣時投加,二期2 座P-SBR 池分別投加于進水缺氧區(qū),連續(xù)投加。
      3.6、由于硝化反應(yīng)對進水堿度要求比較高,經(jīng)核算總堿度應(yīng)大于250(以CaCO3 計)換算成PH>7,通過對厭氧水解出水平均分析得知為6.77,為提高系統(tǒng)硝化反應(yīng)能力,增設(shè)石灰投加裝置一套,投加熟石灰用量為1.5T/D,控制出水堿度應(yīng)不小于50mg/l, 一期進水曝氣階段間歇投加于SBR 池中,二期連續(xù)投加于2 個P-SBR 池的主曝氣硝化反應(yīng)區(qū)。實際運行中由于二期P-SBR 工藝硝化反應(yīng)能力比較強,只對一期CAST 池進行了堿度的加藥調(diào)整。
      3.7、盤片式微過濾池為本工程三級處理系統(tǒng)核心單元,設(shè)計處理能力5 萬噸/天,KZ=1.38,反沖洗水直接排入廠區(qū)污水管,平面尺寸:18.7*6.5,采用德國琥珀公司產(chǎn)品轉(zhuǎn)盤過濾器,設(shè)備數(shù)量4 套,設(shè)計進水SS 濃度<25mg/l,出水SS<5~10mg/l,濾網(wǎng)孔徑10um,水頭損失<0.15m,運轉(zhuǎn)方式:壓差形成時,間歇運轉(zhuǎn)(水沖1 分鐘,6 次/小時)。
      四、試運行效果
      本工程2008 年元月開始建設(shè),2008 年8 月30 日完工,2008 年9 月3 日開始進入工程試運行階段,2008 年12 月30 日通過區(qū)環(huán)保局竣工驗收。試運行期間加藥裝置連續(xù)運行了2周左右,二期反硝化液回流泵沒有運行,轉(zhuǎn)盤過濾器11 月份開始運行,其余設(shè)備均正常運行。試運行以來進出水水質(zhì)見表1、表2。具體

      )循環(huán)灰溶解罐、儲存罐、循環(huán)灰漿液輸送至頂罐

      按照下表將選型填寫在后一列,價格可增加一列填寫,不要合并項,后增加一行價格小計。

      序號

      設(shè)備名稱

      管道尺寸

      數(shù)量

      介質(zhì)

      用途

      投標(biāo)方選型

      1

      閘閥(手動)

      DN150  PN10

      1個

      10~40%石灰漿液,0~70℃

      循環(huán)灰溶解罐的放空閥門


      2

      閘閥(手動)

      DN150  PN10

      1個

      10~40%石灰漿液,0~70℃

      循環(huán)灰漿儲存的放空閥門


      3

      閘閥(手動)

      DN100  PN10

      2個

      10~40%石灰漿液,0~70℃

      循環(huán)灰漿泵的進口閥門


      4

      閘閥(手動)

      DN65   PN16

      2個

      10~40%石灰漿液,0~70℃

      循環(huán)灰漿泵的出口閥門


      5

      止回閥(手動)

      DN65   PN16

      2個

      10~40%石灰漿液,0~70℃

      循環(huán)灰漿泵的出口閥門

      立式安裝

      6

      閘閥(手動)

      DN65   PN16

      1個

      10~40%石灰漿液,0~70℃

      密度計的安裝閥門


      7

      閘閥(手動)

      DN40   PN16

      4個

      10~40%石灰漿液,0~70℃

      密度計的安裝閥門


      8

      閘閥(手動)

      DN65   PN10

      1個

      10~40%石灰漿液,0~70℃

      漿泵進頂罐的管道閥門


      9

      球閥(手動)

      DN25  PN10

      4個

      廠區(qū)自來水,反沖洗水

      漿泵的進、出口管道沖洗


      10

      止回閥

      DN25  PN10

      1個

      廠區(qū)自來水,反沖洗水

      石灰泵的進口管道沖洗

      水平安裝

      11

      閘閥(手動)

      DN65  PN10

      1個

      消化用水,0~50℃自來水

      來自制漿供水泵的管道


      12

      球閥(氣動、調(diào)節(jié))

      DN65  PN10

      1個

      消化用水,0~50℃自來水

      來自制漿供水泵的管道

      V型或O型

      13

      閘閥(手動)

      DN25  PN16

      1個

      除霧用水,0~50℃自來水

      來自塔頂供水泵的管道


      14

      減壓閥

      DN25  PN16

      1個

      自來水

      來自塔頂供水泵的管道

      6~7公斤減至1.5~2.5公斤

      15

      球閥(氣動、開關(guān))

      DN25  PN10

      1個

      除霧用水,0~50℃自來水

      來自塔頂供水泵的管道

      2s快速關(guān)閉、常閉,V型或O型

      16

      針型閥

      DN15  PN10

      2個

      除霧用水,0~50℃自來水

      來自塔頂供水泵的管道

      17

      球閥

      DN15  PN10

      1個

      沖洗、檢修用水

      來自廠區(qū)總供水管道

      9.5米平臺

      試運行至今整個升級改造工程已初見成效,具體體現(xiàn)以下幾個方面:
      4.1、一期采用浮筒式攪拌機,從試運行至今,運行狀態(tài)良好,明顯提高了一期系統(tǒng)總的氮效果。一期總氮合格率8 月份為 70%,9 月份為80%,9 月28 日浮筒式攪拌器正式投入運行后,10 月份一期出水總氮指標(biāo)合格率達到了100%。系統(tǒng)總氮去除率從10 月份的58%提高至11 月份的65%。
      4.2、轉(zhuǎn)盤過濾器經(jīng)過設(shè)備單機調(diào)試、中控聯(lián)動試運行至今,出水水質(zhì)得到了明顯改善,經(jīng)過化驗室連續(xù)檢測轉(zhuǎn)盤過濾器進出水水質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析表明:轉(zhuǎn)盤過濾器出水SS<4mg/l,達到了化驗室無法檢測出其含量的程度,由于去除了SS,相應(yīng)降低了其它指標(biāo),11 月份轉(zhuǎn)盤過濾器COD 平均去除率達到:32%,總氮去除率達到:11%,總磷去除率達到56%,氨氮去除率達到:17%。
      4.3、原一期生化反應(yīng)池采用旋混式曝氣頭,更換成膜片式曝氣頭后,平均溶解氧上升3mg/l 左右,節(jié)能80kwh/噸水,每年可節(jié)省150 萬元運行電費及維修費用,同時節(jié)約變電所、風(fēng)機房建設(shè)費用近200 萬元。
      4.4、由于原有一期兩路DN300 風(fēng)管管徑偏小,導(dǎo)致整個污水處理廠廠區(qū)噪音很大,新增兩路DN300 的風(fēng)管,經(jīng)過新增空氣管上電動閥聯(lián)動調(diào)試運行后,風(fēng)管噪音明顯降低,風(fēng)管阻力下降,風(fēng)機效率增加,節(jié)能效果明顯。
      5、存在問題及改進措施
      由升級改造工程試運行情況來看,主要有以下問題:
      5.1、石灰、淀粉加藥裝置比較容易堵塞,原設(shè)計石灰、淀粉加藥裝置時已考慮了管道堵塞問題,采用以下多方面措施來控制管道堵塞:
      5.1.1、一期、二期共計六個加藥點分別采用6 臺計量泵來計量投加和控制加藥,并設(shè)置一臺計量泵作為冷備用泵,避免管道、閥門切換等帶來堵塞問題;
      5.1.2、加藥設(shè)備設(shè)置增設(shè)停泵自動反洗程序,即停止加藥時,反沖洗電磁閥自動打開,計量泵延時5min 繼續(xù)用自來水沖洗加藥管道和計量泵,以保證管道內(nèi)不積存石灰、淀粉等藥液,避免管道堵塞;
      5.1.3、加藥溶解罐、儲存罐程序確保一定的攪拌強度,以免罐內(nèi)石灰、淀粉等存積,同時加藥罐、儲存罐增設(shè)檢修人孔、放空管等,考慮定期清理、檢修。
      5.1.4、2 套加藥裝置共有12 根加藥管道,采用拉管施工方法,沿程拐彎處共設(shè)置了5 個加藥管道檢修口,在每個檢修口都分別每根管道都增設(shè)了放空檢修閥。即使采取了以上措施,在實際加藥裝置運行過程中,還是出現(xiàn)了堵塞問題,主要堵在計量泵入口處Y 形過濾器入口,目前采取以下改進措施,有效改進了加藥堵塞問題
      5.1.5、原DN32 吸液管偏小,改用DN50 放空管作為吸液管,并在吸液總管上增設(shè)DN50Y 形過濾器;
      5.1.6、計量泵入口處DN15 的Y 形過濾器改為DN25,減少吸液管道阻力。
      5.1.7、延長反沖洗時間至20min,確保管道內(nèi)沒有積液。通過以上措施,目前石灰加藥系統(tǒng)已能正常運行。
      5.1.8、在以上改造的基礎(chǔ)上,工藝運行時考慮盡量利用工藝原水碳源,減少碳源投加量,實際試運行后二期采用沉砂池出水不經(jīng)過水解酸化池直接超越至P-SBR 反應(yīng)池,通過此運行工藝改進,二期出水總氮達標(biāo)率可提高20%左右。減少了碳源的投加量。
      5.2、由于轉(zhuǎn)盤過濾器用于升級改造工程在國內(nèi)還屬于起步階段,設(shè)計運行過程中有些不足之處。
      5.2.1、多臺轉(zhuǎn)盤過濾器運行中必須考慮配水的均勻性;
      5.2.2、單臺轉(zhuǎn)盤過濾器過水能力有限,對于水量變化較大的污水處理廠來說,瞬時過水能力過大部分勢必超越排放,影響出水水質(zhì)的穩(wěn)定達標(biāo)。本工程總投資概算2417.63 萬元,通過升級改造后,提高了系統(tǒng)水處理能力,使原有出水一級B 標(biāo)提高至一級A 標(biāo),然而水處理系統(tǒng)能耗卻降低了80kwh/千噸水,可為當(dāng)前SBR工藝污水處理廠升級改造提供參考。(無錫市錫山區(qū)污水處理廠)

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