代替蒸汽減壓閥新技術(shù)
上海申弘閥門有限公司
近日,邱縣龍港化工有限采用了一種新招替代原來浪費嚴重的蒸汽減壓閥:在生產(chǎn)過程中,原先必須經(jīng)減壓閥減壓后才能使用的蒸汽,如今裝上一個被壓式汽輪機后,在代替減壓閥降低蒸汽壓力的同時,每年還可節(jié)省耗電費用80多萬元。這項新技術(shù)反映出了龍港人的創(chuàng)新精神,上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥,波紋管減壓閥,活塞式減壓閥,蒸汽減壓閥,先導(dǎo)式減壓閥,空氣減壓閥,氮氣減壓閥,水用減壓閥,自力式減壓閥,比例減壓閥)、安全閥、保溫閥、低溫閥、球閥、截止閥、閘閥、止回閥、蝶閥、過濾器、放料閥、隔膜閥、旋塞閥、柱塞閥、平衡閥、調(diào)節(jié)閥、疏水閥、管夾閥、排污閥、排氣閥、排泥閥、氣動閥門、電動閥門、高壓閥門、中壓閥門、低壓閥門、水力控制閥、真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。
蒸汽減壓閥產(chǎn)品技術(shù)講解
由主閥和導(dǎo)閥兩部分組成。蒸汽減壓閥的主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成。導(dǎo)閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調(diào)節(jié)彈簧等零件組成。通過調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)彈簧壓力設(shè)定出口壓力、利用膜片傳感出口壓力變化,通過導(dǎo)閥啟閉驅(qū)動活塞調(diào)節(jié)主閥節(jié)流部位過流面積的大小,實現(xiàn)減壓穩(wěn)壓功能。主產(chǎn)品主要用于蒸汽管路,起減壓穩(wěn)壓作用從而在提高靈敏度、流量、壽命等方面大大改善了性能。本產(chǎn)品主要用于蒸汽管路,適用于流量大流量變化大,進口壓力變化大的蒸汽管路。
先導(dǎo)閥膜片感應(yīng)壓力變化;
先導(dǎo)閥將放大的信號輸出給移動主閥的活塞;
主閥補償迅速恢復(fù)壓力
內(nèi)部先導(dǎo)式減壓閥的操作:
·啟動
- 放松設(shè)定彈簧
- 高壓蒸汽和閥簧將導(dǎo)閥和主閥關(guān)閉
·調(diào)整設(shè)定壓力
- 壓緊設(shè)定彈簧
- 導(dǎo)閥打開
- 活塞上部的高壓蒸汽推動主閥打開
- 蒸汽流過主閥到達出口
- 蒸汽壓力通過內(nèi)部傳感孔到達膜片下側(cè)
·獲得設(shè)定壓力:
- 金屬膜片下側(cè)的壓力使得膜片上移關(guān)閉主閥
- 活塞兩側(cè)的壓力慢慢相等,主閥在下游壓力與設(shè)定壓力相等時找到位置點
- 主閥位置建立,調(diào)整到了設(shè)定壓力
內(nèi)部先導(dǎo)式減壓閥的特點:
·尺寸小
·內(nèi)部通道免去了外部接管
·在先導(dǎo)式閥中購買和安裝成本低
·排量較大
·精度高于直接作用式,精度為±5%
內(nèi)部先導(dǎo)式蒸汽減壓閥 安裝使用說明:
蒸汽減壓閥減壓系統(tǒng)安裝示意圖
(1)不要隨意拆卸減壓閥,否則可能會影響減壓閥的正常使用效果。
(2)在配管前,進行管路清洗,去除其中的異物和銹層,否則可能造成機器故障。
(3)在減壓閥的進口前安裝一個過濾器(濾網(wǎng)為100目或相當?shù)模?。否則將影響 閥的性能,無法實現(xiàn)正確的壓力控制。
(4)在減壓閥后安裝一個安全閥。否則會由于意外過壓,不能進行安全報警,并且會對設(shè)備造成損壞。
(5)在減壓閥前后各安裝一塊壓力表。否則將影響正常的壓力設(shè)定和控制。
(6)在減壓閥前安裝一只蒸汽疏水閥,防止凝結(jié)水積聚。否則將造成凝結(jié)水無法及時排放,影響閥的性能或者造成其他不良后果。
(7)當安裝快速開關(guān)閥時(例如電磁閥),與減壓閥的距離至少3米。否則可能由于壓力波動太快,造成減壓閥無法實現(xiàn)正常的減壓功能或大大縮短減壓閥的使用壽命。
(8)在兩級減壓系統(tǒng)中,兩個減壓閥之間的距離少3米,否則可能影響正常使用,無法實現(xiàn)正常的減壓。
(9)按照流體的流向,正確進行安裝,否則可能影響正常使用。
(10)不允許在減壓閥上放置重物或?qū)ζ溥M行扭轉(zhuǎn)和劇烈的震動,否則可能產(chǎn)生機器故障。
(11)垂直向上安裝減壓閥;安全閥設(shè)定壓力應(yīng)略高于減壓閥后的壓力,一般高出10%或者0.07MPa;
(12)當減壓比很大時,應(yīng)安裝多級減壓器以保證管道中的流速≤30m/s。為了能容易的拆卸和更換減壓閥,在其上下均應(yīng)該預(yù)留足夠的空間
龍港化工是一家以生產(chǎn)氮肥為主的化工企業(yè),近年大力推進技術(shù)創(chuàng)新,實現(xiàn)了環(huán)保生產(chǎn)、節(jié)支增效。在邱縣龍港化工采訪,只見廠區(qū)干凈整潔,空氣中沒有彌漫的粉塵土灰?!霸谧非笮б娲蠡耐瑫r,龍港采取一切措施來節(jié)能減排。"龍港化工公司董事長楊新志說。采用被壓式汽輪機代替蒸汽減壓閥就是一個很成功的例子
“無動力氨回收是公司今年推出的‘新招’。"公司黨支部副書記張喜菊站在新裝上的設(shè)備前,高興地介紹說,“以前試用蒸汽減壓閥時合成氨尾氣都是直接排入空氣,既浪費資源,還污染環(huán)境?,F(xiàn)在,我們投資60萬元增上了這個無動力氨回收裝置,可以利用水吸收合成氨尾氣中的氨氣,制成稀氨水,再用稀氨水吸收尾氣中的硫化氫,終成功將氨回收。
公司還先后投資2000多萬元增上了一系列節(jié)能降耗的裝置:被壓式汽輪機動力處理裝置,可以代替一個功率為270W的汽輪機做功,既節(jié)省了減壓閥的使用,又為廢氣處理裝置和部分設(shè)備提供動力;污水處理系統(tǒng),經(jīng)過對污水成分的細致分析,對污水中有價值的或有害的離子進行分類回收或處理,在減少環(huán)境污染的同時,節(jié)約了資源消耗。三個項目的運行,每年可為公司節(jié)約將近四百萬元的成本費用。
作為一個化工企業(yè),每年產(chǎn)生大量的廢液、廢渣、廢灰及矸石等下腳料,為充分利用這些資源,龍港化工投資1.2億元增上了“三廢"混燃綜合利用發(fā)電項目:以合成氨生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢液、廢渣、廢灰及矸石等下腳料為原料,進行混合燃燒,產(chǎn)生次高壓蒸汽用于發(fā)電,發(fā)電后蒸汽可供公司制煤氣和工藝用氣,多余部分還可外供市政供暖及企業(yè)用氣,其爐渣又可用作制取新型建材灰渣磚和空心砌塊。
這些新發(fā)明既節(jié)省了動力回收用電費用,又提高了原料利用率,還降低了環(huán)境污染,每年可節(jié)約成本200多萬元,真是‘一石三鳥’。本文相關(guān)的論文有:中國閥門產(chǎn)值遞增